國內低煤階褐煤煤層氣勘探獲得重大突破。9月14日,中國石油華北油田內蒙古二連盆地吉爾嘎朗圖凹陷煤層氣吉煤4井日產(chǎn)氣量已連續(xù)一個月超過2400立方米,達到這口井效益產(chǎn)量的3倍,同區(qū)塊吉煤3井日產(chǎn)氣量也超過800立方米。
此次重大突破驗證了華北油田創(chuàng)造性的勘探思路和開發(fā)技術具有廣泛的適用性,為提升我國煤層氣開發(fā)綜合效益,制定符合國情的煤層氣開發(fā)技術策略探索出新路。
通常,低煤階有更大的孔隙結構、更強的吸附能力和滲流能力,開發(fā)機理與中高階煤層截然不同。低煤階煤層氣已在國外取得巨大成功,在我國目前仍處于起步階段。內蒙古吉爾嘎朗圖區(qū)塊的吉煤3、吉煤4煤層氣井,由華北油田與中石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院2014年共同鉆探,鉆探完成后的兩年里,未取得理想煤層氣顯示?;凇笆濉蹦┢谌A北油田在沁水盆地高階煤層氣開發(fā)技術創(chuàng)新所取得的重要成果,兩家單位于今年年初重啟這個區(qū)塊,運用“水力造穴復合壓裂”“新型壓裂液大規(guī)模改造”等全新技術對已完成井進行重新改造。通過近半年時間的排采,兩口井成功產(chǎn)氣大幅超過了效益產(chǎn)量。
我國煤層氣資源量豐富,與陸上常規(guī)天然氣大致相當。發(fā)展煤層氣有利于增加我國清潔能源總量,改善能源消費結構。近30年來,我國地面煤層氣勘探開發(fā)雖取得重要進展,但由于體制機制、技術適應性等復雜原因,仍面臨單井產(chǎn)量低、開發(fā)效益差、理論支撐欠缺、關鍵技術難以取得重要突破等難題,發(fā)展速度遠低于預期。
“只有創(chuàng)新,煤層氣產(chǎn)業(yè)才有出路?!比A北油田總經(jīng)理助理、煤層氣勘探開發(fā)指揮部常務副指揮朱慶忠表示。“十二五”期間,華北油田煤層氣產(chǎn)業(yè)從源頭深入研究煤層氣分布特征和開發(fā)規(guī)律,分析出煤層氣的可壓縮儲層機理、非均質吸附性特征,以及需降壓開采的不同于常規(guī)氣田的特性,形成三大理論創(chuàng)新,在地質理論、勘探方法、工程技術、產(chǎn)建模式等領域取得重要創(chuàng)新成果,為區(qū)內煤層氣開發(fā)提供有力支撐。